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问题描述:
关键词: 纯电动压缩式垃圾车 液压系统 能耗分析
摘要: 垃圾处理工作中,纯电动压缩式垃圾车的应用,不仅是对传统人工式清理方式的改革,而且能够达到提升垃圾处理工作效率、节能减排的目的,因此这种方式得以受到人们的青睐与关注。实际应用过程中,经过人们不断的实践研究纯电动压缩式垃圾车上装液压系统的设计方案,能耗获得了一定程度的改善。通过不断的精简优化、改善,提升电池能量的利用率,缩短垃圾车的电池使用周期及巡航里程后,纯电动压缩式垃圾车获得了更大的应用空间。
关键词: 人工方式 液压系统故障诊断 机械故障诊断 故障诊断系统 推动意义 故障率 性能优势
摘要: 随着机电液一体化技术水平的提高,水利工程液压系统的故障率也在不断提升。为了充分发挥水利工程机械的性能优势,提高生产、经济效益,需要对液压系统故障进行有效、正确以及及时的诊断。但不可能通过人工方式对工作过程有全面了解,那么构建一个故障诊断系统对当下水利工程机械故障诊断的研究具有推动意义。
关键词: 液压系统 散热装置 水冷 风冷
摘要: 随着钻进施工强度和工作负荷的加大,钻机液压系统原有散热降温装置已不能满足降温需要,设备长时间运行后温升较快、温度过高,给施工作业安全带来了严重的影响。因此,提出了在钻机液压系统原有水冷散热装置基础上,加装风冷散热装置,根据发热量计算结果进行了风冷降温装置选型,对ZYWL-1900R型钻机液压系统降温装置进行了改造。改造后的散热装置有效地控制了液压系统的油温,减少了设备故障率,提高了钻机运行效率,使钻机作业能力与矿井高效生产相匹配。
关键词: 开关盖 位移闭环控制 自抗扰控制 扩张观测器 平稳性
摘要: 由于某舰船筒盖液压系统存在非线性因素以及不确定的外部干扰,舰船筒盖开关盖过程的控制精度以及动作平稳性难以保证。为提高开关盖过程的控制精度以及平稳性,基于自抗扰控制方法开展了筒盖开关盖过程控制研究。仿真及试验结果表明:相比传统的PID控制,基于自抗扰控制方法提高了开关盖过程的轨迹跟踪精度,有效保证了开盖瞬间及到位瞬间的平稳性。
关键词: 支架搬运拖车 逻辑控制阀 液压系统 液压支架装卸 工作流程
摘要: 介绍了煤矿井下搬家倒面中使用的封底式支架搬运拖车的工作原理,针对液压支架在装卸中操作的顺序性强,在煤矿井下司机视线受阻,不能观察到液压支架在拖车内的位置,容易造成误操作,极有可能导致绞车钩头断裂或推移油缸损坏等严重后果,存在安全隐患。结合拖车的工作流程,提出了增加逻辑控制阀,简化了操作步骤,消除了操作的顺序,确保司机在操纵拖车装卸时,不会因误操作而损坏设备,同时也提高了支架装卸过程中的安全性。
关键词: 煤矿 掘进机 液压系统 维护保养
摘要: 根据掘进机液压系统的技术参数和实际工程情况,提出了液压系统在日常和停机后维护保养的技术方法,对液压系统的调试方法进行了探讨,针对液压系统的维护保养技术和保养材料的确定进行了说明。
关键词: 液压挖掘机 液压系统 故障
摘要: 液压系统的运用在液压挖掘机上得到全面具体的展示。随着使用时间的积累,各液压零部件、装置之间的磨损和老化加剧,以及在系统外部的污染等外部因素的影响下,液压系统会出现各种故障。以XE900D型矿用挖掘机为例,结合实际使用过程中的频发故障,分析该型挖掘机液压系统的常见故障以及排除方法。
关键词: 全方位钻机 优化设计 液压系统 提高效率
摘要: 针对ZYWL-3500履带式全方位液压钻机的施工方位角问题、施工时操作员不能看到动力头进度、钻机后锚固位置不合理、更换皮带困难和更换泵时油箱漏油等问题,对多个关键零部件进行优化改进,提高了钻机的适用性;对钻机的液压系统、操作方式进行了优化,使钻机的操作更加简单方便。煤矿使用结果显示,该钻机的优化设计提高了钻机的整体性能,得到了用户的高度认可。
关键词: 反馈控制 再省力千斤顶 液压系统
摘要: 传统液压千斤顶举升速度提高必然导致压下手柄所需的作用力增加,而减小压下手柄的作用力即提高省力程度时又会使其举升速度降低。针对传统液压千斤顶举升重物时存在的再省力与提速互相矛盾的缺陷,设计一种再省力千斤顶液压系统。将操作缸由传统系统的单作用缸变为双作用缸,运用反馈控制原理将系统输出即举升缸输出的高压油通过蓄能器引到系统输入端即操作缸的有杆腔,引入有杆腔的高压油对操作缸活塞产生向下的液压力,从而使压下手柄的作用力减小。详细介绍了系统节能、再省力设计方案,并分析了控制油路原理,得到所设计的再省力千斤顶液压系统可在不影响举升速度的前提下达到进一步省力、节能的效果,并可减小系统油箱体积。
关键词: 电动挖掘机 LUDV 流量匹配 泵阀同步
摘要: 以某型电动挖掘机LUDV液压系统为研究对象,从减小溢流损失、提高节能的角度,结合异步电机调速性良好的特点,介绍一种液压系统流量匹配方法。液压系统采用泵阀同步控制方式,预设多路阀的主阀压差为1.4 MPa,手柄信号同时控制定量泵的转速和LUDV多路阀的过流面积。提出挖掘机工作机构所需流量的数学模型,建立了液压系统AMESim仿真模型并进行仿真分析。仿真结果表明:当挖掘机执行机构单一或者复合动作时,泵的输出流量为期望值,泵的出口压力比最高负载传感压力高1.4 MPa;当系统流量饱和时,主阀压差减小,各执行机构流量按需求流量成比例分配而不发生干涉。