关键词:
换带装置
液压系统
同步性
模态分析
样机试验
摘要:
在煤矿运输领域,带式输送机承担着将开采的物料从井下运输到地面的责任,而带式输送机的安全稳定运行与煤矿产量息息相关。在运输过程中,物料、托辊和驱动滚筒等与输送带相互摩擦,长时间的使用会对输送带造成磨损、撕裂等现象,为了保证煤矿安全高效生产,需要不定期的进行换带工作,目前带式输送机的换带工艺和装置存在工人劳动强度大、安全隐患大、换带时间长、机械自动化应用较少等问题。本文针对目前换带工艺和换带装置中存在的不足,提出一种能更换大倾角带式输送机的换带装置。具体研究内容如下:
1.设计大倾角带式输送机换带装置的总体方案及结构。对大倾角带式输送机的工况进行分析,提出带式输送机换带装置总体设计方案,设计了一种能够满足大倾角换带作业的履带牵引装置和配套装置,配套装置包括夹带装置和卷带装置,然后对履带牵引装置不同结构形式的特点进行分析对比,选出最优机械结构,对机架进行了强度校核,并对设计的换带装置进行换带可行性分析,验证履带牵引装置能够满足大倾角带式输送机的换带需求。
2.设计大倾角带式输送机换带装置液压系统及仿真。针对履带牵引装置中的多个执行机构同步问题,选取合适的同步控制方式,其中,多个液压缸选取分流集流阀同步控制,多个液压马达选取负载敏感阀同步控制,然后对液压系统方案设计,完成系统原理图;然后对液压系统中的关键元件进行选型计算,选取排量为81ml/r的液压马达和流量363L/min的液压泵。最后通过液压仿真软件对履带牵引回路仿真分析,验证液压系统的可行性和多个执行元件的同步性。
3.大倾角带式输送机换带装置仿真分析。对履带牵引装置的上机架和“L”型连接杆进行静力学分析,对仿真结果分析验证机构的强度和刚度满足要求;还对整体机架进行模态分析,分析结果与部件激励频率不在同一区间,避免了机架的共振;最后对履带牵引装置进行运动学分析,仿真结果显示输送带被拉出的速度约为0.8m/s,满足设计要求,验证了模型的可靠性。
4.大倾角带式输送机换带装置样机试验。通过现场模拟换带工况进行换带试验,并通过设计的监控系统监测换带过程的数据变化,根据试验的结果,验证了换带装置的可靠性,通过监控系统测得的数据对比,验证了换带装置中多个执行元件的同步性。
图85表15参77